煤化工飛灰儲罐鎖斗閥技術(shù)改造
1、概述
煤化工氣化裝置飛灰氣提冷卻罐V1504A到中間飛灰儲罐V1505A的下灰鎖斗控制閥是一臺帶有氣動活塞式執(zhí)行機構(gòu)的硬密封切斷球閥。該閥使用中經(jīng)常出現(xiàn)卡塞和無法動作等故障,無法下灰,造成氣化爐加不上負荷,引起氣化爐停車,從而使整個系統(tǒng)停車。該閥門經(jīng)幾次檢修,查找原因,但始終未解決問題,嚴重制約了正常生產(chǎn)。
2、故障原因分析
2.1、閥體加工誤差
氣動球閥是由氣缸通過傳動軸帶動閥桿動作,從而帶動球體繞閥體垂直中心線作90°旋轉(zhuǎn),實現(xiàn)球閥的開啟或關(guān)閉。所以氣動球閥球體與閥座的加工精度要求較高,球體的圓度誤差應(yīng)<31μm。經(jīng)過分析和測量,該球體的圓度誤差為2.4mm。由于嚴重超差,球體在工作時無法保證準確的中心位置,造成了閥門開啟或關(guān)閉時的附加力矩,使閥門操作扭矩增加,操作性能下降,導致閥門無法正常工作。
2.2、配合間隙大
氣動閥門的執(zhí)行機構(gòu)與球體由力矩傳遞軸連接,球體下端由定位軸定位,檢查后發(fā)現(xiàn)傳遞軸與氣缸及球體的連接部分配合間隙過大,定位軸的設(shè)計也不合理,造成球體不能開關(guān)到位。
2.3、閥座彈簧失靈
氣動球閥采用球體固定結(jié)構(gòu),因此,球體受壓后不產(chǎn)生移動。閥座采用彈簧浮動結(jié)構(gòu),由閥座背面的彈簧加載,關(guān)閉或開啟時閥座產(chǎn)生移動,以保證良好的進出口雙向密封性能。但是該閥解體時發(fā)現(xiàn),閥座彈簧腔內(nèi)積滿了灰塵,使彈簧失去了彈性作用,開啟時閥座與球體不能迅速脫離,而使浮動閥座變成了固定閥座,又增加了閥門的操作力矩。
3、結(jié)構(gòu)改進
針對引起氣動球閥故障的原因,對閥門結(jié)構(gòu)做了改進(圖1)。
1.改造后去除量1/2e 2.彈簧腔 3.改造后增加防塵罩 4.偏移量e 5.閥后定位軸銷 6.閥后密封環(huán) 7.球體 8.閥體 9.閥座 10.汽缸力矩傳遞軸 11.填料 12.填料壓蓋 13.增加1/2e偏量
圖1調(diào)節(jié)閥改進后結(jié)構(gòu)
3.1、閥座
針對球體圓度誤差大而造成的球體不對中情況,在無法對球體處理的情況下,對球體誤差大的一側(cè)閥座背面進行了改進,消除了因為球體的圓度誤差而造成的操作扭矩的增加。
3.2、傳動軸
對氣缸力矩傳遞軸端部進行堆焊加工處理,使傳遞軸與氣缸、球體都能配合良好,同時對傳遞軸又進行了偏心處理,定位軸上增加了銅合金套,替代傳統(tǒng)的不銹鋼套或四氟套。這樣既保證了球體能夠開關(guān)到位,又保證了傳遞軸、球體和定位軸同心,在一定程度上消除了球體圓度誤差造成的影響。
3.3、防塵
閥座在受壓時移動,應(yīng)保證彈簧的彈性。為達到這個目的,彈簧腔內(nèi)不應(yīng)進入和存有灰塵雜質(zhì)。
經(jīng)過多次試驗,在閥座的導向部分和背面增加了防塵裝置,使閥座移動時彈簧腔不能進灰塵,保護了彈簧性能,減小了閥門動作時的操作力矩,使控制閥正常工作。
4、結(jié)語
通過對控制閥門15XV-0015進行的結(jié)構(gòu)改進,取得了良好的效果,延長了閥門的使用壽命,為煤化工裝置長周期安全運行提供了保證。