電動執(zhí)行器技術(shù)改造方案的優(yōu)化與實施
華電內(nèi)蒙古能源有限公司包頭發(fā)電分公司使用的電動執(zhí)行器故障頻發(fā),使得設(shè)備可靠性大大降低,達不到最佳控制效果。將空氣預(yù)熱器入口煙氣擋板電動執(zhí)行器、鍋爐過熱器減溫水調(diào)節(jié)閥電動執(zhí)行器、循環(huán)水系統(tǒng)蝶閥電動執(zhí)行器分別改造為分體式電動執(zhí)行器。改造后的電動執(zhí)行器可靠性大大增強,徹底消除了設(shè)備隱患,降低了維護費用,取得了良好效果。
華電內(nèi)蒙古能源有限公司包頭發(fā)電分公司(以下簡稱華電包頭公司)為2006年投產(chǎn)發(fā)電的2×600MW亞臨界火力發(fā)電廠,電廠的分散控制系統(tǒng)(DCS)采用英維思過程公司FoxboroI/A51產(chǎn)品。鍋爐過熱器減溫水調(diào)節(jié)閥執(zhí)行器、空氣預(yù)熱器入口煙氣擋板執(zhí)行器、循環(huán)水系統(tǒng)蝶閥執(zhí)行器均采用電動執(zhí)行器,自機組投入運行后,上述設(shè)備故障頻發(fā),其主要原因是高溫或潮濕損壞電動執(zhí)行器電路板,導(dǎo)致電動執(zhí)行器出現(xiàn)故障,設(shè)備可靠性大大降低,不利于機組安全、穩(wěn)定運行。若更換電動執(zhí)行器電路板的話,其價格昂貴且維護費用也較高。電動執(zhí)行器出現(xiàn)故障后,主要靠運行人員手動操作,增加了運行人員的操作工作量且達不到最佳控制效果。為徹底消除設(shè)備隱患,降低維護費用,提高設(shè)備可靠性,特對電動執(zhí)行器進行分體式改造。
1、電動執(zhí)行器故障原因分析
華電包頭公司使用的電動執(zhí)行器均為智能一體化電動執(zhí)行器,電動執(zhí)行器控制功能可通過安裝在執(zhí)行器內(nèi)的控制線路板來實現(xiàn)。電動執(zhí)行器發(fā)生故障的原因絕大部分是控制電路板出現(xiàn)損壞造成的,而控制電路板都是高度集成的電子產(chǎn)品,現(xiàn)場無法進行故障判斷及修復(fù),所以,每次故障后只能采購新電路板更換。導(dǎo)致電路板損壞的主要原因集中在以下2個方面:
(1)電動執(zhí)行器工作環(huán)境溫度高,電動執(zhí)行器電路板長期處于高溫環(huán)境下工作急速老化損壞。這類電動執(zhí)行器主要有過熱器減溫水調(diào)節(jié)閥電動執(zhí)行器及空氣預(yù)熱器入口煙氣擋板電動執(zhí)行器。華電包頭公司地處內(nèi)蒙古包頭市,在冬季,為了鍋爐防凍而全封閉安裝,過熱器減溫水調(diào)節(jié)閥安裝在鍋爐爐頂汽包層尾部煙道處,一年四季環(huán)境溫度高達40℃左右。減溫水調(diào)節(jié)閥電動執(zhí)行器安裝在調(diào)節(jié)閥處,由于減溫水調(diào)節(jié)閥的盤根散熱及支架傳熱導(dǎo)致執(zhí)行器表面溫度長期保持在60℃左右,由于調(diào)節(jié)閥電動執(zhí)行器調(diào)節(jié)需要動作頻繁,其本身發(fā)熱量也較高。由于環(huán)境溫度較高且無法散熱,導(dǎo)致電動執(zhí)行器電路板長期在65~70℃的環(huán)境中工作,偶爾也會達到80℃。在這樣的高溫環(huán)境里,將會大大縮短電動執(zhí)行器電路板工作壽命,導(dǎo)致故障頻發(fā)。另外,空氣預(yù)熱器入口煙氣擋板電動執(zhí)行器安裝在空氣預(yù)熱器入口煙氣擋板處,由于煙氣溫度較高,煙氣擋板輸出軸處熱風(fēng)泄漏對電動執(zhí)行器不斷加熱,加上夏季氣溫較高,鍋爐房內(nèi)不易散熱,電動執(zhí)行器電路板長期處在高溫環(huán)境中必將導(dǎo)致電路板損壞。
(2)電動執(zhí)行器安裝在閥門井內(nèi),由于電動執(zhí)行器長期在潮濕環(huán)境中工作,在這樣的潮濕環(huán)境里,電路板極易出現(xiàn)腐蝕和損壞,該類電動執(zhí)行器主要包括循環(huán)水系統(tǒng)蝶閥電動執(zhí)行器。由于循環(huán)水系統(tǒng)管道敷設(shè)時需要考慮防凍,循環(huán)水系統(tǒng)管道均深埋至地下,而系統(tǒng)閥門自然安裝在閥門井內(nèi)。由于包頭市緊靠黃河,地下水位較高,因此,閥門井內(nèi)經(jīng)常有潮濕甚至積水現(xiàn)象。電動執(zhí)行器電路板最怕汽、水侵蝕,電動執(zhí)行器雖然有可靠密封,但其長期處于潮濕環(huán)境中仍無法避免汽、水的侵蝕,若長期處在潮濕的環(huán)境里,必將導(dǎo)致電路板的損壞。
針對上述故障,最有效的措施就是使電動執(zhí)行器在干燥且合適的環(huán)境中工作。
2、電動執(zhí)行器分體改造方案的確定與實施
華電包頭公司的電動執(zhí)行器由于高溫或潮濕發(fā)生故障,其主要原因是執(zhí)行器電路板損壞,而執(zhí)行器電動機、行程開關(guān)及位置反饋裝置也未因高溫或潮濕而損壞。因此,為徹底消除執(zhí)行器故障,將電動執(zhí)行器電路板部分移至低溫區(qū)或脫離潮濕環(huán)境,而電動執(zhí)行器分體改造為這一設(shè)想提供了很好的解決方案。
2.1、方案確定
在高溫環(huán)境下,導(dǎo)致電動執(zhí)行器電路板損壞的解決方案就是將電動執(zhí)行器改造為氣動執(zhí)行器,但改造費用較為昂貴。選用分體執(zhí)行器改造,原有電動執(zhí)行器驅(qū)動減速部分不需要變動,僅增加一個分體控制箱即可,改造費用較低。分體控制箱室內(nèi)使用的常規(guī)電子元器件(如接觸器、繼電器、過電流保護裝置等)具有良好的耐高溫性能,若日常維護中發(fā)生故障,維護費用比較低且進貨周期短。
潮濕環(huán)境下導(dǎo)致執(zhí)行器電路板損壞的解決方案就是更換使用防護等級為IP68產(chǎn)品。但國內(nèi)產(chǎn)品基本達不到IP68密封標準的要求,即使進口產(chǎn)品達到了IP68防護等級,日常維護解體后也很難恢復(fù)到原有密封條件,改造費用不僅昂貴,而且不能保證使用壽命。
為降低改造費用、降低日常維護費用及便于日常維護,華電包頭公司對存在高溫損壞或潮濕損壞的電動執(zhí)行器選擇并實施了分體技術(shù)改造。
2.2、分體改造方案的實施
電動執(zhí)行器分體改造實施主要包括分體控制箱的準備、分體控制箱與執(zhí)行器聯(lián)接、執(zhí)行器調(diào)試等幾部分。
首先制作分體控制箱,在控制箱內(nèi),要組裝實現(xiàn)控制需求的各類電子元器件,在控制箱面板上裝設(shè)操作按鈕、反饋指示、遠方就地切換手柄等裝置。若有防進水要求,可定值防護等級較高的分體控制箱,分體控制箱可自行設(shè)計組裝,也可根據(jù)功能要求外委加工制作。根據(jù)現(xiàn)場條件,將控制箱固定后,完成控制箱準備工作。
分體控制箱在制作時就設(shè)計了與執(zhí)行器聯(lián)接的接口端子,在與執(zhí)行器進行聯(lián)接時,分別按照各回路一次校對聯(lián)接即可。需要特別指出的是,分體控制箱內(nèi)強電與弱電端子分別布置2排端子或布置在1排時強弱電分開布置,中間使用3~5個空端子隔開。在控制箱內(nèi)粘貼接線端子圖與控制回路圖,便于日后檢修維護。
對于執(zhí)行器調(diào)試而言,按常規(guī)調(diào)試方法進行即可。在電動執(zhí)行器上電前確認回路正確、電源及電動機無接地和短路等,閥門在中間位置且有可靠的切斷電源的手段,遠方就地切換手柄在就地位置。上電調(diào)試并記錄相關(guān)數(shù)據(jù)即可完成調(diào)試工作。
3、電動執(zhí)行器分體改造的效果
華電包頭公司完成了16臺空氣預(yù)熱器入口煙氣擋板、8臺循環(huán)水系統(tǒng)蝶閥、8臺減溫水調(diào)門電動執(zhí)行器分體改造,在改造后投入運行1年多的時間里,從未發(fā)生由于電動執(zhí)行器故障而引起閥門無法操作的問題,分體控制箱內(nèi)電子元件工作正常,維護工作量大大降低,維護費用相應(yīng)也降低。因此,可為遇到相似情況的其他電廠提供借鑒,也可為火力發(fā)電廠在高溫、高濕度環(huán)境條件下設(shè)計使用電動執(zhí)行器時提供參考。
4、結(jié)束語
隨著電動執(zhí)行器技術(shù)不斷的革新,適應(yīng)各種環(huán)境的不同種類及型號的電動執(zhí)行器在電力生產(chǎn)過程中發(fā)揮著重要作用,分體式電動執(zhí)行器的應(yīng)用就是一個典型案例。分體式電動執(zhí)行器能在高溫、高濕度環(huán)境條件下工作,它具有應(yīng)用和推廣的意義。該項技術(shù)的應(yīng)用,達到了技術(shù)改造時確立的電動執(zhí)行器能在特殊環(huán)境下長期穩(wěn)定運行之目的。