空分裝置幾起自調(diào)閥故障分析與處理

2013-10-11 石亞玲 兗礦魯南化肥廠

  兗礦魯南化肥廠28000m3/h空分裝置由杭州杭氧股份有限公司成套供貨,配套有陜鼓與德國曼透平合作生產(chǎn)的RIK112S空壓機(jī)和RBZ45增壓機(jī),使用杭州汽輪機(jī)股份有限公司的全凝式汽輪機(jī)拖動。該裝置采用全低壓分子篩吸附凈化、增壓透平膨脹機(jī)制冷、全精餾無氫制氬、空氣增壓循環(huán)的氧、氮雙泵內(nèi)壓縮流程。該裝置于2008年5月底開始單體試車,2008年6月29日生產(chǎn)出合格氧氣。3a多來系統(tǒng)運(yùn)行良好,但在運(yùn)行中部分閥門暴露出一系列問題,多次導(dǎo)致系統(tǒng)被迫停車檢修。本文主要對裝置在運(yùn)行中出現(xiàn)液氮節(jié)流閥閥芯脫落、高壓液空節(jié)流閥閥柄斷裂、液氧泵進(jìn)口閥內(nèi)漏、液氧泵回流閥閥桿振動偏磨等問題及采取的整改措施進(jìn)行討論,以供大家探討和借鑒。

1、液氮節(jié)流閥V3003閥芯脫落

  1.1、現(xiàn)象

  2008年9月3日6:00左右,巡檢人員發(fā)現(xiàn)空分冷箱東側(cè)有漏液現(xiàn)象。經(jīng)排查發(fā)現(xiàn)去上塔液氮節(jié)流閥V3003閥門壓蓋處噴液。立即聯(lián)系儀表人員,處理后噴液問題得到解決,但閥門內(nèi)卻不斷有振動和響聲發(fā)出。9月6日閥門廠技術(shù)人員到廠,分析懷疑該閥的閥芯脫落或閥桿斷裂,需停車處理。9月16日,空分短停,分餾系統(tǒng)排液后在維持上塔微正壓的情況下拆檢V3003,發(fā)現(xiàn)閥芯與閥桿連接處脫焊,閥芯有輕微磨損跡象。更換新閥芯后系統(tǒng)恢復(fù)開車,初期閥門工作正常,但不到1個月V3003再次出現(xiàn)閥桿斷裂,系統(tǒng)被迫停車檢修。

  1.2、原因分析及處理

  針對V3003多次出現(xiàn)斷裂的問題,首先懷疑是閥門選型偏小,因?yàn)樵谠O(shè)計(jì)初期該閥設(shè)計(jì)口徑為DN125,最終設(shè)計(jì)改為DN80。但核算結(jié)果DN80口徑完全滿足設(shè)計(jì)要求。

  V3003閥芯與閥桿連接處2次出現(xiàn)脫焊斷裂,并且斷裂面都是閥芯與閥桿焊接處,因此懷疑閥芯與閥桿連接強(qiáng)度不夠,閥芯與閥桿的內(nèi)嵌連接不能滿足運(yùn)行要求。于是在與杭氧工裝技術(shù)人員協(xié)商后,將閥芯導(dǎo)向套加粗、加長,并在增加螺紋連接后再進(jìn)行焊接,同時對閥芯與閥桿采用銷釘鉚接。改后系統(tǒng)恢復(fù)開車,V3003運(yùn)行至今未再出現(xiàn)異常(迄今閥門已經(jīng)穩(wěn)定運(yùn)行近3a,沒有再出現(xiàn)問題)。

2、高壓液空節(jié)流閥V3015閥柄斷裂

  2.1、現(xiàn)象

  2008年7月空分裝置正常運(yùn)行后,空氣增壓機(jī)末段高壓空氣安全閥多次出現(xiàn)超壓起跳。通過排查,發(fā)現(xiàn)高壓液空節(jié)流閥V3015振動較大,且現(xiàn)場閥位與控制室顯示存在偏差。借10月檢修機(jī)會更換新的閥門定位器后,閥門振動仍然較大。2009年2月停車拆檢閥門發(fā)現(xiàn):閥桿導(dǎo)向套磨損嚴(yán)重,有1條約30mm寬、5mm深的環(huán)形溝槽,且閥桿存在輕微彎曲變形,閥芯的3個節(jié)流面均存在不同程度的磨損,最深處達(dá)3mm,閥座有3個缺口,最深處達(dá)4mm。因當(dāng)時沒有相應(yīng)的備件更換,被迫對高壓液空節(jié)流閥監(jiān)護(hù)運(yùn)行,20d后閥桿突然斷裂,閥門劇烈振動(甚至冷箱板和平臺也能感覺到振動),系統(tǒng)被迫停車檢修。

  2.2、原因分析及處理

  V3015額定流量為74400m3/h,最大流量為78120m3/h,閥門口徑為DN80,但實(shí)際運(yùn)行中高壓空氣流量有時會遠(yuǎn)超80000m3/h,偏離閥門的額定工況。閥門口徑偏小,將造成流體流速加快,并產(chǎn)生氣穴現(xiàn)象及閃蒸,造成閥芯零件嚴(yán)重磨損。為此專門與杭氧設(shè)計(jì)人員進(jìn)行了溝通,根據(jù)實(shí)際運(yùn)行工況,將該閥門更換為DN100口徑的閥門,閥門參數(shù)也進(jìn)行了適當(dāng)調(diào)整,同時將閥門結(jié)構(gòu)由一級節(jié)流降壓改為三級節(jié)流降壓,降低閥門流通處的介質(zhì)流速,減少介質(zhì)閃蒸和氣蝕量。另外,針對閥門在運(yùn)行中進(jìn)出口壓差大、介質(zhì)易閃蒸氣化、閥芯沖刷嚴(yán)重的情況,新?lián)Q閥門的閥體材料等級提高(含鎳量為13.4%,比舊閥提高約3%,有效提高了閥體的強(qiáng)度、韌性及耐磨性)。

  系統(tǒng)開車后加強(qiáng)了對該閥運(yùn)行情況的監(jiān)控:降低V3015閥前溫度,控制在-160℃以下,盡量靠近原設(shè)計(jì)值-171℃,降低節(jié)流后汽化率;加強(qiáng)對V3015現(xiàn)場巡檢,對閥門出現(xiàn)異常情況及時進(jìn)行控制調(diào)節(jié)。

  改后近3a的運(yùn)行期間,對該閥門多次拆檢,均未發(fā)現(xiàn)異常,內(nèi)件也未出現(xiàn)磨損。

3、液氧泵進(jìn)口閥內(nèi)漏

  3.1、現(xiàn)象

  自系統(tǒng)開車以來,液氧泵進(jìn)口閥V3501A/B一直存在著內(nèi)漏問題,既對液氧泵高負(fù)荷運(yùn)行產(chǎn)生影響,又造成液氧泵、進(jìn)口過濾器、止回閥等無法從系統(tǒng)退出、檢修。為此,歷次空分檢修均將該閥列入了拆檢計(jì)劃,并曾2次更換新閥,但仍未徹底解決閥門內(nèi)漏問題。

  3.2、原因分析與處理

  (1)針對閥門內(nèi)漏的問題,首先懷疑是裝置內(nèi)鋁屑等異物卡在閥芯處,造成閥門關(guān)閉不嚴(yán)。對此借裝置停車機(jī)會進(jìn)行驗(yàn)證:從關(guān)閉閥門進(jìn)行排液到系統(tǒng)加溫后停車進(jìn)行拆檢,一直保持該閥處于關(guān)位,但最后在拆檢閥門時并未發(fā)現(xiàn)有任何異物,由此排除了該項(xiàng)懷疑。

  (2)通過查閱閥門相關(guān)資料,發(fā)現(xiàn)液氧泵進(jìn)口閥為杭氧KOSO的產(chǎn)品,是首次用于內(nèi)壓縮流程上,設(shè)計(jì)的泄漏等級為Ⅳ級,有一定泄漏量是允許的,但卻沒有滿足內(nèi)壓縮流程中液氧泵需在線退出系統(tǒng)檢修的要求。

  鑒于該閥門給系統(tǒng)帶來的安全隱患,杭氧為該閥重新進(jìn)行了設(shè)計(jì)選型,將原DN200的三偏心蝶閥更換為TYCO的三偏心蝶閥(DN150,閥門要求達(dá)到零泄漏等級)。更換新閥后,運(yùn)行中的閥門未出現(xiàn)內(nèi)漏情況。

4、液氧泵回流閥閥桿振動、偏磨

  4.1、現(xiàn)象

  2009年,系統(tǒng)運(yùn)行過程中隨著裝置負(fù)荷的提高,液氧泵回流閥V3511A/B均出現(xiàn)不同程度的“喘振”,可耳聞閥腔內(nèi)有異常響聲,特別是系統(tǒng)提高負(fù)荷時(閥門開度超過40%時),閥桿可見10mm左右上下竄動,造成出界區(qū)氧氣壓力有0.1~0.2MPa的波動,現(xiàn)場可耳聞似拖拉機(jī)的聲音,對氣化爐穩(wěn)定運(yùn)行帶來極大的威脅。實(shí)際上2回流閥在前幾次停車拆檢時已發(fā)現(xiàn)A泵回流閥V3511A閥芯有嚴(yán)重磨損,不能隨主泵長期運(yùn)行;B泵回流閥V3511B閥芯也有不同程度的磨損。

  4.2、原因分析與處理

  針對閥桿上下竄動問題,首先懷疑是閥門定位器輸出壓力低。通過查閱廠家提供的閥門設(shè)計(jì)參數(shù),回流閥閥門定位器的輸出壓力范圍為0.15~0.3MPa,經(jīng)現(xiàn)場檢查確認(rèn),2臺閥門定位器輸出壓力分別為0.15~0.25MPa和0.15~0.23MPa,比設(shè)計(jì)值稍低。于是儀表人員現(xiàn)場將空氣過濾器后氣源壓力調(diào)整到0.35MPa,提高閥門定位器輸出壓力至設(shè)計(jì)值,但是效果還是不明顯。

  重新核對現(xiàn)場實(shí)際運(yùn)行參數(shù),發(fā)現(xiàn)對于此類高壓節(jié)流減壓(閥門進(jìn)/出口壓力為6.34/0.377MPa)、通過流道時介質(zhì)閃蒸對閥芯沖刷嚴(yán)重的閥門一般均選用流關(guān)型閥門,而該空分裝置現(xiàn)場閥門為流開型。因一般介質(zhì)閃蒸損傷部位多發(fā)生在閥門節(jié)流口下游,而流關(guān)型閥門的特點(diǎn)是節(jié)流口下游可以遠(yuǎn)離閥芯等關(guān)鍵內(nèi)件,減少介質(zhì)閃蒸對閥芯等關(guān)鍵內(nèi)件的沖刷磨損,提高閥門使用壽命,因此更換V3511A/B新閥芯時將閥門由流開型更換為流關(guān)型,同時將閥前溫度由原設(shè)計(jì)的-178.27℃提高至-175.15℃,使得新閥芯更能適應(yīng)實(shí)際工況。

  液氧泵回流閥改造后,實(shí)際運(yùn)行中通過加強(qiáng)閥門的維護(hù)、監(jiān)控,盡量控制回流閥開度在40%以下,避免大量液氧回流對閥芯產(chǎn)生沖刷;加強(qiáng)巡檢,發(fā)現(xiàn)閥門振動時及時進(jìn)行調(diào)節(jié)。系統(tǒng)加減負(fù)荷時未再出現(xiàn)閥桿振動,隨后的多次拆檢也未發(fā)現(xiàn)閥芯磨損的情況。